燒結(jié)機頭電除塵器是利用高壓電場產(chǎn)生的靜電力使塵粒荷電后,將塵粒從氣流中分離出出來的一種除塵裝置。對1-2μm粉塵的凈化效率可達99%以上,每小時可處理氣體上百**耗低、自動化程度高、處理煙氣量大等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉企業(yè)除塵系統(tǒng)中。
燒結(jié)機頭電除塵器采用雙室三電場電除塵器、雙室四電場電除塵器。電除塵器采用大C型板與四齒RS芒刺線相配的極配方式,灰斗采用電加熱板加熱,燒結(jié)機機頭360m2一期電除塵器灰斗下部安裝液壓插板閥,二期電除塵器灰斗下部安裝刀口式卸灰閥,分別與氣力輸灰管道相連接。自投產(chǎn)以來,主體設(shè)備運行良好。
鍋爐靜電除塵器除塵性能受影響的原因
(1)除塵器能力不足,單位電除塵器面積(單位電除塵器面積系電除塵器面積與燒結(jié)機面積之比值)僅為0.95,遠遠落后于目前國內(nèi)機頭除塵器的主流配置。
(2)兩臺125㎡電除塵器,投產(chǎn)于1993年和1995年,運行至今,設(shè)備嚴重老化,雖先后采取人孔門、灰斗等漏風點焊補、采用高性能密封墊等措施,防止漏風、結(jié)露,但漏風率很難保證設(shè)計值(<3%)多處漏風導致除塵器內(nèi)部氣流湍流,除塵性能下降。
(3)極板、極線腐蝕率、變形率達到40%以上,由于漏風,當煙氣溫度低于漏點時,煙氣中所含的二氧化硫與冷凝水結(jié)合,形成酸性物質(zhì),導致極板、極線下部腐蝕嚴重;極板、極線強度降低、變形,極間距無法保證在450mm,導致電場強度分布不均勻,陽極板的利用率下降,除塵器除塵效率下降。
(4)三個電場全部為單側(cè)側(cè)旋轉(zhuǎn)錘振打,振打系統(tǒng)剛度不夠,振打力不足,電場頂部掛灰最為嚴重,以下次之,這種情況導致電流降低,二次電壓降低,除塵效率急劇降低;芒刺線尖端結(jié)球是電除塵器固有的現(xiàn)象,但因原料中配加煉鐵、煉鋼、熱電等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的除塵灰(2007年萊鋼燒結(jié)廠消化除塵灰主要成分分析見表1),這些除塵灰為高鈣或高堿灰,導致除塵灰粘性強,結(jié)球肥大,把整個芒刺尖端全部包裹,造成電暈封閉,這也是造成除塵器運行效率降低的重要原因,對振打形式的改造勢在必行。
(5)對于二、三電場收集下來的輕質(zhì)絮狀粉塵,氯化物含量較高,是造成除塵器清灰困難的主要原因,其含鐵較低,利用價值不大,返回料場重新利用會造成惡性循環(huán),加劇了電場的負荷,因此將二、三電場除塵灰外排,不再進入燒結(jié)生產(chǎn)的閉路循環(huán)。
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