介質消耗量是衡量選煤廠工藝水平和管理水平的重要指標,也是提高選煤廠經濟效益的重要環(huán)節(jié)。由于介質價格高,生產消耗量大,因而介耗大直接影響選煤廠經濟效益。為了實現(xiàn)節(jié)支降耗,各選煤廠均需對介質流程進行全面檢查評定,對各項數(shù)據指標進行研究分析,找出介耗大的主要原因,并采取有效方法和舉措來降低介質消耗,從而降低生產成本,增加企業(yè)經濟效益。
一、介耗大原因分析
介質消耗損失包括技術損失和管理損失。為了找出介質消耗量大的主要原因,選煤廠對介質流程進行了全面檢查,對磁鐵礦粉質量進行了檢測,并對篩分設備和磁選設備的工藝效果進行了檢查評定,以綜合分析介耗大的主要原因。
1、磁鐵礦粉指標對介耗的影響。選煤廠介質消耗與介質的真密度、磁性物含量、粒度和水分的大小存在密切的關系:介質的真密度越大,介耗越小;磁性物含量越高、細微粒含量越大,介耗越??;介質水分越大,介耗越高。
2、該選煤廠入選原煤煤種為長焰煤,其煤質較脆,在洗選過程中易碎,致使脫介不夠充分;同時由于產生的次生煤泥較多,使介質煤泥含量增大,生產中需加大分流量,從而增加了磁選機的工作負荷,導致磁選機的磁選效率和回收率降低,介耗增大。
3、選煤廠精煤脫介篩均為雙層篩,二層噴水嘴經常堵塞,噴水不足,影響脫介篩脫介效果。
4、選煤廠煤泥量大且水質較差,水體呈暗紅色,為了改善煤泥沉降效果和水質,生產中聚丙烯酰胺和聚合氯化鋁用量比較大,導致循環(huán)水粘度增大,影響了脫介篩脫介效果。
二、解決措施
1、嚴把介質質量關
介質質量問題引起了公司和廠的高度重視,因此對于采購進廠的磁鐵礦粉,由技術室、經營室、化驗室三個部門聯(lián)合對磁鐵礦粉的粒度、磁性物含量、水分進行嚴格把關,不合格者一律拒收。通過嚴格檢測,多方把關,目前入廠介質合格率達到了100%。
2、增加磁選機的入料穩(wěn)定性
現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn),磁選機的入料是由泵直接給入,常出現(xiàn)沒有溢流或溢流太大而“翻花”的現(xiàn)象,入料非常不穩(wěn)定。經過一個階段的研究和摸索,選煤廠在磁選機和稀介泵中間增設了一個穩(wěn)流箱,當稀介流量較大時,可以在穩(wěn)流箱內部獲得一個緩沖,避免由于進料過多而造成的磁選效率低下的問題。在生產中,稀介懸浮液由泵給入穩(wěn)流箱中緩沖,當穩(wěn)流箱充滿稀介懸浮液后,溢出的懸浮液則可經溢流口回流至稀介桶,從而使入料的穩(wěn)定性大大提高,確保了磁選機能夠正常工作。
改造后,對磁選機的磁選效率與回收率進行了測定。結果顯示,與改造前相比,改造后磁選效率提高了21.87個百分點,磁性物回收率提高了6.79個百分點,雖然尚未達到規(guī)定指標,但是極大降低了介質消耗。
3、嚴控雜物
對于入選原煤中尼龍絲類雜物較多而堵塞篩板的問題,經追根溯源地了解發(fā)現(xiàn),主要是由于井下運輸項目部為了降低成本采用了劣質膠帶,劣質膠帶“刷邊”磨損嚴重,掉落后即混入原煤,從而造成原煤中雜物較多。通過協(xié)商,礦方加大對井下運輸項目部的監(jiān)管力度,使得原煤中尼龍絲類雜物得到了有效控制,從而使篩板堵塞現(xiàn)象大為減少。
4、加強設備管理
在設備管理方面,選煤廠做到了以下幾方面:
(1)加大了對密度計、液位計、灰分儀的監(jiān)管力度,確保這些檢測設備的準確性;
(2)定期檢查清理脫介篩篩板,保證脫介篩脫介效率;
(3)經常檢查磁選機槽體,以防煤泥聚積和堵塞現(xiàn)象;
(4)合理控制分流量,以減輕磁選機工作負荷,保證磁選效果;
(5)加強預防性檢修,減少事故停車。
通過采取以上一系列措施,該選煤廠介耗得到有效降低,降耗措施成效顯著,有效節(jié)約了介質成本,經濟效益相當可觀。如果您有磁選機等設備方面的需求,歡迎免費咨詢紅星機器熱線電話:0371-67772626。
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