某銅礦主要含銅礦物為黃銅礦和斑銅礦,其品位偏低,為了對該銅礦進行合理開采,紅星機器廠對該銅礦進行了礦物學研究,并依照其礦物學特征制定了合理的浮選工藝流程,最終獲得了較為滿意的銅精礦浮選技術(shù)指標。
一、礦石性質(zhì)
黃銅礦是該礦石中最主要的銅礦物,也是要回收的主要目的礦物。黃銅礦嵌布粒度粗細不均勻,主要是以不規(guī)則粒狀嵌布在脈石礦物中;少量沿黃鐵礦的晶粒間隙或裂隙充填呈不規(guī)則粒狀結(jié)構(gòu)或少量與斑銅礦鑲嵌呈共結(jié)邊結(jié)構(gòu)產(chǎn)出。
二、試驗方案及試驗結(jié)果討論
1、磨礦細度試驗
磨礦細度既要能使銅礦物最大限度的解離,又要防止過磨現(xiàn)象產(chǎn)生。共進行了四組對比試驗,磨礦細度分別是-0.074mm占53.5%、60.3%、66.1%、70.7%、76.9%。試驗結(jié)果可知,當-0.074mm含量在66.1%時銅精礦品位最高為21.5%,而回收率偏低;當-0.074mm含量在70.7%時雖然品位偏低但是回收率最高。之后隨著球磨機磨礦細度的增大品位和回收率都開始減小,原因是產(chǎn)生了過磨現(xiàn)象導致大量細泥產(chǎn)生。綜合考慮選擇磨礦細度為-0.074mm占70.7%。
2、石灰用量試驗
在磨礦細度為-0.074mm占70.7%、BK301用量30g/t條件下進行石灰用量試驗,選取0g/t、200g/t、400g/t、700g/t、1000g/t。試驗結(jié)果:銅精礦的品位隨著石灰用量的增加而增加,而回收率先增加后減少。原因是石灰的加入抑制了黃鐵礦。當石灰用量為400g/t時浮選指標均較好,此時銅精礦品位20.5%,回收率71.5%;當石灰用量超過400g/之后銅回收率逐漸下降,原因是過高的pH值影響了浮選機對黃銅礦的浮選。故綜合考慮選擇石灰最佳用量為400g/t。
3、捕收劑種類試驗
在石灰用量400g/t、磨礦細度-0.074mm占70.7%條件下進行捕收劑種類試驗。分別選用丁基黃藥(加2#油)、BK301、PAC、Z-200各30g/t,試驗結(jié)果PAC和Z-200的選擇性很好,得到的銅精礦品位很高,但是回收率都偏低;而丁基黃藥和BK301的捕收性強,回收率都很高。而用BK301得到的銅精礦品位比丁基黃藥要高。故通過藥劑對比可以看出BK301既有很強的捕收性也兼有很好的選擇性。
4、再磨細度試驗
通過對再磨銅粗精礦進行了單體解離測定結(jié)果可以看出該礦石中有一部分銅與脈石、黃鐵礦和磁鐵礦致密共生,需要進行再磨才能達到單體解離,故進行再磨細度試驗。選取-0.038mm含量分別為75.8%(不再磨)、80.4%、85.8%、90%。
試驗結(jié)果是:進行再磨銅回收率明顯提高,原因是一部分嵌布粒度細的黃銅礦開始單體解離。當再磨細度為-0.038mm占80.4%后再提高磨礦細度回收率不再增加,說明此時單體解離最好。再繼續(xù)增加磨礦細度回收率逐漸下降,原因是導致過磨現(xiàn)象產(chǎn)生,一部分細泥干擾了浮選。故再磨細度定為-0.038mm占80.4%。
5、閉路試驗
根據(jù)以上各試驗條件,進行了閉路試驗。根據(jù)結(jié)果發(fā)現(xiàn)采用該工藝流程取得了較好的選礦指標。閉路試驗取得了銅品位23.10%、回收率91.68%的試驗指標。
本文主要根據(jù)原礦的工藝礦物學特征,對該該銅礦實行了二步浮銅中礦再磨—選硫—選鐵的浮選工藝,最終獲得了非常理想的浮選指標,為低品位銅礦石的合理開采提供了可靠的實驗依據(jù)。
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